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热轧06Cr13不锈钢表面M型裂纹产生原因及解决措施

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第38卷第6期 2016年12月 一.山 东 冶 金 Shandong Metallurgy V01.38 No.6 December 20l6 1 ; L— 1 t‘j 《生产技术》 1 1 1,/t,1 1 1 /t, 1热 ̄[,06Cr1 3不锈钢表面M型裂纹产生原因及解决措施 李锋,李志平 (山东泰山钢铁集团有限公司,山东莱芜27l1O0) 摘要:在利用“炉卷+连轧”生产工艺轧制06Cr13不锈钢过程中,钢带表面出现了M型裂纹缺陷,酸洗后更为明显:通过 分析M型裂纹缺陷形成机理,对加热温度、除磷系统、粗轧压下量进行了调整,M型裂纹缺陷率由20.8%降低为零,提高了产 品质量。 关键词:06Cr13不锈钢;M型裂纹;加热温度;粗轧;板坯除鳞 中图分类号:TG337.5 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2016)06—0034—02 1前言 『 一一 。 :, 0 , ,在06Cr13不锈钢轧制过程中,加热炉温度:加 热段(1 150±20)℃,均热段(1 160±10)℃,驻炉时 间I>200 min;粗轧压下率:第1道20%,第2道26%, 第3道27%,第4道27%,第5道27%,第6道26%,第 7道26%;板坯和粗轧1、3、5道次除鳞;精轧采用炉 卷3道+3连轧。对成品黑皮开卷检查及酸洗时发现 I一一- 誊 二二 ..J 塑。 ,4 图1 06Cr13不锈钢M型裂纹扫描电镜形貌 钢带尾部存在M型裂纹缺陷,长度20~50 m,需要 切除后才能销售,影响成材率2%~6%。为了尽快 解决该类缺陷,提高产品竞争力及成材率,研究了M 型裂纹形成机理,通过优化改进生产工艺,06Crl3 不锈钢表面M型裂纹缺陷得到消除。 (一9 2 2 4 1 4 l 4 l 4 2 O l 4 7 4 5 7 1 8 5 r一4 9 8 3 2 2 O  一2 M型裂纹形貌及形成原因 2.1 M型裂纹宏观形貌 Fe一6 l 3 2 一0 4一4 4 2 2 —4 5 8 8 一 ●7 图2 06Cr1 3不锈钢试样能谱分析 2 2 9 9 7 3 O 9 4 8 7 8 表1 图2能谱分析结果% 0 Si 一 一 在宽度方向呈条带状出现,具体距离边部的位 置无明显规律,全部位于上表面钢带尾部20~50 m 的长度范围内,下表面未发现该缺陷。 2.2 M型裂纹微观分析 25.35 0.58 20.92 2.84 336 4.48 0I39 啪 啪 对存在M型裂纹的试样进行金相分析,钢种夹 杂物主要为B类、c类,级别为1.O级,未发现其他类 型的夹杂物。同时,在显微镜上观察发现,试样缺 陷部位有向基体延伸的微小裂纹,对裂纹进行扫描 电镜分析见图1。 缺陷部位在电镜下形态为沟槽状,部分区域覆 能谱分析沟槽内的黑色物质,主要为氧化铁 皮,附近区域个别部位存在少量的si,分析认为这应 与制样有关。 2.3 M型裂纹形成原因分析 2.3.1 M型裂纹形成时间 盖着氧化铁皮和表皮,覆盖的表皮缺陷与一侧基体 紧密连接。因基体高温塑性差,缺陷为轧制过程基 为确定M型裂纹产生的阶段,对入炉板坯进行 体碾压铺展所形成。图2为缺陷部位能谱分析,表1 为能谱分析结果。 收稿日期:2016—08—08 作者简介:李锋,男,1977年生,2002年毕业于黑龙江科技学院化工 了跟踪观察,由于板坯表面进行了局部或全部修 磨,未发现初始的裂纹源。对经粗轧3道次后的中 间坯尾部取样进行分分析,初始裂纹位于板坯尾 部,长度大约800 mm,全部位于板坯上表面,呈现出 明显横裂纹形状,中间坯裂纹缺陷与成品钢带表面 M型裂纹缺陷位置一致。 工艺专业。现为泰钢不锈钢轧钢厂工程师,从事不锈钢热轧、退火 酸洗技术和产品质量管理工作。 李锋等 热 ̄fl,06Crl3不锈钢表面M型裂纹产生原因及解决措施 2016年第6期 2.3.2粗轧过程对M型裂纹形成的影响 ,强岬 峨~一 板坯除鳞及粗轧过程,因头尾除鳞或轧制时间 不同造成约20~3O℃的温差,经现场测量,粗轧前 板坯头部温度一般在970~1 000 oC。同时,通对对 粗轧轧制过程跟踪发现,在粗轧前两个道次轧制 时,板坯出现翘头现象,而粗轧机架除鳞水会在翘 头部位驻留较多,这无疑增加了头尾的温度差,尤 l■  ,其是板坯尾部温度降低的更多,约50℃左右。对成 品钢带进行检查,发现翘头的板坯轧制后的产品尾 部M型裂纹明显高于微翘或微扣的板坯。可见,由 图4 06Crl3不锈钢高温计算相图 于板坯尾部温度降低过大,会造成轧制塑性变差, M型裂纹容易形成。 所以,在保证开轧温度的前提下,粗轧前2个道 3改进措施 3.1加热温度调整 为避免板坯尾部在粗轧前3道次温度过低,消 次尽量避免大的翘头现象发生。 2.3.3高温塑性分析 除温降对材料轧制性能的影响,加热炉加热段温度 调整为(1 170±20)℃,均热段调整为(1 180±20)oC, 为研究分析06Cr13材料塑性较好的温度区间, 利用Gleeble一3800热力模拟系统,将试样加热到不 同试验温度,分别进行高温拉伸试验,做断面收缩 率与温度的关系曲线(如图3所示)。 出炉温度控制在(1 150±10)oC。同时为避免材料 在高温加热时晶粒急剧长大,板坯驻炉控制时间 180 220 min。加热炉炉内两侧、上下温差控制在 2O℃以内,板坯尾部温度高于头部,上部高于下部。 3.2除鳞系统调整 谆 婿 旧 板坯除鳞箱投2组,板坯除鳞速度由0.8 m/s提 高到1 m/s,除鳞第1道压力I>23 MPa,压力不足时, 人工手动打开除鳞,使除鳞压力达到要求。粗轧机 架除鳞第1、3道次投用,精除鳞箱不投用。 温度,℃ 蔷 3.3粗轧压下量调整 图3 断面收缩率与温度关系 为避免大变形量对中间坯表面质量的影响,减 由图3可知,在1 200 oC时塑性最好,在1 200 oC 以前随着温度升高材料塑性呈上升趋势,高于1 200 ℃材料塑性逐渐降低。 06Cr13不锈钢高温下为奥氏体与铁素体两相 区,而奥氏体的存在对铸造、热加工塑性、冷成型性 少翘头现象,尤其杜绝第2道次不得翘头,粗轧第1 道次压下率≤18%,第2道次压下率≤24%,第3道次 压下率≤25%。 4结语 等都将产生影响,两相组织含量的不同对材料的塑 性影响较大,选择适当的加热区间以减少第二相 (奥氏体相)比例,对提高材料热塑性尤为必要。 图4为利用Thermo—Calc软件绘制的06Cr13不 锈钢高温相图,可知在现阶段的成分体系下,热加 工温度区间内材料组织均处于两相区,由于两相组 织变形能力不同材料塑性差。 加热温度对板坯塑性变形的影响非常重要。 板坯经除鳞,粗轧前温度>980 oC是解决M型裂纹 的关键。在生产过程中,要重点控制粗轧前温度, 减少粗轧尾部温降,保证粗轧温度980~1 050 ℃,提高单一相比例,从而消除M型裂纹。通过对 生产工艺的调整,M型裂纹出现率由20.8%以上降 低为0,效果显著。 Cause and Solution of M—type Crack on Surface of Hot-rolled 06Cr13 Stainless Steel LI Feng,LI Zhiping (Shandong Taishan Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Laiwu 271100,China) Abstract:In the production of 06Cr13 in SM with FM mode.there WaS a defect of M-type crack on the surface of strip,which was obvious especially after pickling.The formation mechanism of M—type crack was analyzed.The heating temperature,descale system and reduction of rough rolling was adjusted.As a result.the defect rate of M-tpe ycrack was reduced to zero,and the product quality WaS improved・ Key words"06Cr13 stainless steel;M—type crack;heating temperature;rough rolling;slab descaling 35 

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