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武钢8高炉应对矿石品位下降的冶炼实践

2020-05-01 来源:爱go旅游网


武钢科协、湖北省金属协会2011年论文发布会 2011年10月21日

武钢8高炉应对矿石品位下降的冶炼实践

陈进军 章铭明 (武钢炼铁厂)

摘 要:本文对8高炉应对矿石品位下降所采取的措施进行了较为详细的阐述,通过采取行之有效的措施,8高炉在保持炉况稳定顺行的同时,仍保持了较好的经济技术指标。 关键词:8高炉;品位下降;实践

1.概述

武钢8号高炉于2007年5月18日破土动工,2009年8月1日建成投产。有效容积3800m3,设有4个铁口,36个风口。高炉设计一代炉龄寿命20年,热风炉一代寿命30年,单位有效炉容产铁量大于15000吨。8高炉以“先进,实用,可靠,经济,环保”为设计原则。运用多项炼铁先进技术:复合碳砖炉底,陶瓷杯铸铜冷却壁炉缸,薄炉衬铜冷却壁炉身,联合软水密闭循环冷却系统,紧凑式并罐无钟炉顶,环保型冷INBA,镜面平坦化矩形出铁场,脱湿鼓风,干法煤气除尘等。

武钢8高炉自投产以来,主要经济技术指标保持良好(开炉以来主要指标见下表1),与国内钢铁厂同级别高炉相比,武钢8高炉经济技术指标走在前沿。但武钢铁矿石主要依赖于进口,随着产能的不断扩大,各钢厂对铁矿粉的消耗也在加大,这就造成优质铁矿资源逐步减少,铁矿石价格也就水涨船高。武钢为了降低生产成本,近两年来开始使用品位稍低的铁矿石,以此缓解武钢铁矿石的采购压力,提高市场竞争力。

表1 8高炉开炉以来主要经济技术指标

利用 日期/项目 单位 2009(8-12) 2010(1-12) 2011(1-07) 系数 t/m3·d 2.565 2.718 休风 率 % 1.65 1.65 煤气 利用率 % 44.2 44.95 44.43 风量 m3/min 7325 7586 7253 风温 品位 ℃ % 富氧 率 % 焦比 Kg/t 煤比 Kg/t 燃料 比 Kg/t 1177 58.94 6.166 337.1 177.3 542.1 1195 58.68 5.838 321.5 180.0 533.6 1187 58.29 6.463 321.6 177.5 531.6 2.700 0.79 随着矿石品位的降低,高炉的冶炼条件发生了变化,尤其是进入2011年,高炉风量波动频率加大,整体风量降低,风量较2010年的年均风量少330m3/min,对高炉的稳定顺行造成一定的威胁。针对矿石品位降低带来的负面影响,8高炉采取了一系列有效措施,最大限度地减少了这一负面影响,保证在矿石品位下降过程中,维持住了良好的操作炉型,炉况顺行状况良好,仍保持了较好的经济技术指标。

2.低品位矿对8高炉的影响

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入炉矿石品位的降低,对高炉冶炼带来以下负面影响:一是渣量变大,这将限制高炉的强化冶炼,也将限制高炉经济技术指标的进一步优化,这一点从表1可见,2011年至今的利用系数比2010年少,大小焦比有所提升,而煤比却有所下降,这说明在渣比升高的情况下,为维持良好炉况,就需要在能耗方面做出一定牺牲,对高炉的节能降耗形成不利;二是随着渣量的变大,炉前工人劳动强度加大,对炉前主要设备的使用寿命也有影响;三是炉渣Al2O3较高(8高炉近几年渣中Al2O3情况见下图),炉渣流动性较差,为保证良好的炉渣流动性,高炉必须保证充沛的物理热,这又对高炉的节能降耗不利;四是在渣量变大且Al2O3较高时,将影响软熔带的透气性及透液性,降低高炉的抗外界干扰能力,容易引起炉墙粘结及炉缸堆积;五是随着矿石品位的降低,高炉稳定性变差,高炉风量不易拉直,增加了高炉操作人员的难度。

图 8高炉近几年渣中Al2O3情况

Al2O3%16.51615.51514.5Al2O3%2009.8-1216.062010.1-1216.182011.1-0715.32Al2O3%

3.应对措施

3.1 优化炉料结构及入炉方式

(1)稳定烧结矿的品位,合理控制烧结矿中MgO含量及其碱度中心值R0。烧结矿中MgO含量要求控制在2.6%~3.0%(2009.8-2010.9),但MgO含量过高,会影响烧结矿的产量及质量,从而影响高炉生产。为了既保证炉渣MgO含量控制在合适范围,又保证烧结矿的产量及质量,武钢于2010年9月开始在5高炉进行了直接加蛇纹石入炉的冶炼试验,以降低烧结矿MgO含量,提高烧结矿的产量及质量,并取得较好效果。在渣量大及较高Al2O3冶炼条件下,高MgO含量对高炉冶炼效果明显,炉渣流动性和稳定性得到有效保证。稳定烧结品位及其碱度中心值对于稳定渣比作用明显,经过两年来8高炉技术人员的不懈努力,目前8号高炉烧结矿品位控制在55±0.5%,烧结矿中MgO含量在2.35%左右(于2010年10月开始下调),烧结矿碱度中心值R0=1.95±0.05。

(2)优化配料结构。由于钢铁行业形势严峻,当前降成本压力大,为响应公司降本增效的号召,8号高炉的熟料率逐步下调,目前在87%左右。经过积极摸索,目前已经形成了独具特色的用料结构,即:固定球团配比,取消海南块矿(武钢长期用海南块矿参于炉渣碱度的调节),炉渣碱度主要依烧结矿进行调节,目前8号高炉的炉料结构为:大烧+小烧=64%,鄂球=23%,南非或澳矿=13%。这种配料结构的优点在于:进可能地提高了入炉料的铁份,降低渣比,减少了配料结构中的一个变

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量,在R0固定时,有利于入炉炉料结构的稳定,减少了一个影响炉况波动的因素,这些优点在实际生产中得到验证。

(3)采用分级入炉技术。烧结矿经分级筛分为大烧和小烧,焦炭经筛子筛后分焦炭和小焦,焦炭单独入炉,大烧+鄂球+南非或澳矿+焦丁一起入炉,小烧单独入炉。这种入炉技术的应用,大大提高了高炉技术人员的调节手段,更为重要的是有利于铁矿石的还原,利于抑制和稳定边缘气流,对节能降耗及高炉长寿极为有利,从开炉至今,8号高炉无一块冷却壁损坏。

(4)改善并稳定焦炭质量。经过努力,目前焦炭M40=89%,M10=6.32%,焦炭性能(未加碱 为:热反应性能CRI=27.90%,反应后强度CSR=64.68%,灰份在13%以内,为高炉稳定顺行奠定了坚实基础。

3.2 寻求合理的操作制度

8号高炉已生产两年,这两年来,高炉技术人员一直在探索与高炉实际情况相适应的操作制

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度。经过两年的实践,目前8号高炉的主用制度为:C987651 332223↓OL44322↓OS4 1↓,在高炉生产条件发

生变化时,则在此制度上进行微调,这样做的好处为:有利于高炉料柱的稳定以及更换料柱时顺利过渡,这一点很重要。另外,在风量正常时尽量采用大批重,这样可以提高整个料柱的稳定性,有利于料柱的整体下移,对炉况的稳定也是极为重要的。

3.3 缩小进风面积

考虑到原燃料条件无法得到改善,在厂部指导方针的指引下,8号高炉积极行动,经过三次调剂,风口进风面积由开炉初期的0.4948m2逐步缩小为0.4800 m2(8高炉风口布局见下表2),风口面积缩小后,延长了回旋区的长度,有利于活跃炉缸,吹透中心,从而提高了高炉的稳定性,保证炉况在原燃料不断恶化的情况下的稳定顺行。

表2 8高炉风口布局

风口号 大小 mm 风口号 大小 mm 风口号 大小 mm 风口号 大小 mm 28# Φ130 29# Φ130 30# Φ130 31# Φ130 32# Φ130 33# Φ130 34# Φ130 35# Φ130 36# Φ130 19# Φ130 20# Φ130 21# Φ130 22# Φ130 23# Φ130 24# Φ130 25# Φ130 26# Φ130 27# Φ130 10# Φ130 11# Φ140 12# Φ130 13# Φ130 14# Φ130 15# Φ130 16# Φ130 17# Φ130 18# Φ130 1# Φ130 2# Φ130 3# Φ130 4# Φ130 5# Φ130 6# Φ130 7# Φ130 8# Φ130 9# Φ130 3.4 使用蛇纹石

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8高炉渣中Al2O3为15~17%,今年矿石品位进一步下降,1~7月的平均值为58.29%,低的时候只有57.9%,随着矿石品位的降低,必会造成渣比升高,影响炉况顺行,但渣比的升高却会稀释炉渣中的Al2O3含量,这也就是在实际生产中,我们有时会被迫提高渣比的原因所在。8高炉今年渣中Al2O3虽较去年有所降低,但仍处于较高水平,渣中的Al2O3含量过高,高炉炉渣的脱硫能力、稳定性及流动性都会变差,且容易引起炉墙粘结及炉缸堆积。为解决上述问题,8高炉于今年4月26日开始使用蛇纹石(蛇纹石主要成份见下表3),在每批料中加0.8吨蛇纹石,以增加炉渣MgO含量,这样既可以降低高炉炉渣黏度,提高炉渣的稳定性和流动性,又可以提高烧结矿的产量及质量,从8高炉实际生产情况来看,使用蛇纹石后炉渣的脱硫能力较高,在炉温水平较低时仍可以维持较低的【S】水平。目前8高炉渣中MgO含量维持在9.5~10.0%,炉渣二元碱度为1.15左右,渣子流动性良好,炉况稳定顺行,有效降低了炉前工的劳动强度,改善了现场作业环境。

8高炉通过使用蛇纹石,提高了高炉的稳定性,降低了由于矿石品位降低带来的风险,保证了高炉炉况的稳定顺行,操作炉型保持良好,并且保持了较好的经济技术指标。

表3 蛇纹石主要成份

成份 蛇纹石(%)

SiO2 36.55 Al2O3 2.03 CaO MgO Mn S P 1.08 39.01 0.00 0.02 0.02 4. 结语

(1)经过采取一系列有效措施,8高炉将矿石品位降低带来的负面影响降到最低,保持了高炉的长期稳定顺行,目前各项经济技术指标较好;

(2)渣比升高不利于指标的进一步优化,对维持炉况的顺行不利,这就需要焦炭质量能够得到保证,否则风量波动较大,会危及操作炉型,不利于强化冶炼;

(3)目前对蛇纹石的使用还有待进一步提高认识,蛇纹石不仅MgO高,且SiO2也较高,会降低炉渣二元碱度,为维持稳定的炉渣碱度,在8高炉当前配料结构中,就需增加烧结矿配比或者提高烧结矿碱度,这样就会进一步降低配料中矿石品位,同时渣量也会随蛇纹石用量的增加而增加,这点需要引起重视,在配料时蛇纹石的使用量应酌情考虑。

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