工程机械液压系统动力匹配及控制技术设计
2021-02-21
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科学发展 科学与财富 韩芳 工程机械液压系统动力匹配及控制技术设计 (沈阳东北电力调节技术有限公司,辽宁沈阳110179) 摘要:液压技术最早是国外发明的,而且液压技术在国外的发展势头较好,且取得了丰硕的成果。我国作为液压技术后来的使用者,该项技术我国 仍然处于模仿和探索阶段,目前还没有属于我国的专项液压技术。液压技术是当代机械技术的领头羊,它是把当代两大理论(自动控制及液压理论)与两 大技术(计算机、发动机技术)综合运用的成果。自液压技术被用到工程机械中后,机器在节能、效率等方面均有大幅度提高,同时机器对环境、工况等适应 能力也提高不少,使得机器不管是在运用还是维护方面都颇显人性化。本文将从液压技术在当代的现状及模型设计上一一做分析介绍。 关键词:液压系统;工程机械:控制技术;动力匹配;设计 引言:对液压系统构成分析后看出,液压系统由执行、控制、动力三大 量的输入信号,从而使模拟量的输入模块可以对参数进行处理,从而达到 元件组成,其主要用以控制整机。液压系统逐步变为当代工程机械的主心 骨。这是由于液压系统有易安装、可控制、体积小、响应快等优势。但是,液 压系统的劣势也明显,其主要表现在性能不可靠、耗能较大等。 1、液压技术在当代的现状 1.1定量泵 定量泵在早期或小型机械系统里设计时,往往是用最大工作流量乘以 最大工作压力得到最大输出功率,并且最大输出功率必须小于净功率。在 当代,液压系统的功率利用与控制功能都较为低下,所以性能也差强人意。 当下仅有随车吊、汽车起重机(小吨位)尚在使用。 1.2单泵恒功率技术 单泵系统中对变量泵排量是用变量机构来控制的【j】。在早期,恒功率控 制是改变两根弹簧弹力(变量机构)实现控制。其工作状态用折线表示,变 量泵排量从压力等于预设的第一根弹簧力时开始下降,压力等于预设的第 二根弹簧力时工作状态的折线出现斜度变化。这种控制的结果在于:不只 让功率利用系数明显提高,又可确保过载之后发动机不会因此熄火。恒功 率技术开发公司(力士乐公司)充分运用杠杆原理从而改良了变量机构,让 功率折线几乎接近反比例曲线,这样功率利用系数再一次提升。 1.3计算机控制下的功率优化技术 上述功率技术都属于传统办法,尽管都具优势,可是根源问题依然保 留。当代,计算机技术与液压系统动力匹配与控制技术融合效果良好 。它 是把输出与功率两种模式用电脑先设好,只需对柴油机转速进行分析,控 制好油门、主泵排量,就可达到掌控发动机转速的目标。 传统控制在同柴油机匹配时太过保守,要求最大输出扭矩(发动机)必 须远远大于油泵扭矩。再者,柴油机假如性能欠佳还易引发熄火。而介入计 算机后让这种匹配状况改善不少,液压系统也因此更为简单化。 2、液压控制系统的具体设计 2.1系统方案 新型液压系统策划、设计时,第一步是从过往技术的套路里跳出来,把 机电、微机技术同液压技术综合,再进行匹配、设计。 2 2控制系统的硬件设计 2.2.I控制器设计 控制器是整个系统的关键和核心,控制器不仅能够对模拟量进行逻辑 控制,还能对系统中的开关量进行控制,如数据处理、运算等,微处理器处 理后输出各种模拟量和开关量对系统中的电机、电磁阀等进行控制,从而 实现整个系统中的各个功能。 控制器主要由以下几个模块组成:CPU、存储器、输入/输出、通信以及 电源模块。其中CPU模块的作用有检测系统各部位的状态是否良好、存储 用户程序、接受数据、运算、逻辑控制、读取程序等,存储器由用户存储区和 系统RAM存储区,主要作用是存储数据;输入/输出由各种输入输出模块 组成。 2.2.2控制器的功能实现 控制器能够将根据不同占空比脉宽调制信号进行处理后输出到比例 电磁铁,也可以利用软件编程将脉宽调制比例电磁铁输出端的频率改变, 从而使信息能够符合比例阀的斩波频率,进而提高系统控制的稳定性和性 能。此外,控制器还使用了光电隔离器,可以将CPU的输入和输出信号进 行隔离,从而保证CPU信号不受到任何干扰,为了进一步的避免外围电路 信号串入到微处理器中,系统也在微处理器的输出信号利用光电耦合器进 行了隔离。对于模拟量的输入处理采用预处理方式,该方式能够放大模拟 模拟量的控制。 2.3液压系统软件算法设计 2.3.1控制软件系统算法 本次实验采用PID控制算法,按照PID的连续系统控制作为基础,将 其数字化,并且写成离散形式的PID控制方程,然后再进行控制程序设计。 PID控制输入和输出关系如下所示: ) )dt )dt十 。 式中K。表示比例系数 T 表示积分时间常数;Tn表示微分时间常数; u。表示e=O时刻调节器的输出。比例环节其作用则是可以及时的反映出控 制系统的偏差信号e(t),实验过程中如果一旦产生偏差,则控制器会迅速 反应,启动控制功能来减少偏差。在系统稳定的状态下,增大K。值,可以减 小稳态误差,从而提升系统的控制精度,虽然可以减少但是还是不能够达 到消除的效果。在积分环节,其主要作用是消除静差,并且提升系统的无差 度,TI越小积分强度作用越强,如果积分常数太小则会出现系统不稳定,震 荡次数较多。 2.3.2增量式PID控制算法 采用增量式的PID控制算法可以有效的提升CPU的运行速度,同时 还可以减少运算量,以达到避免计算机事故产生的目的。若此次的采样周 期为T,当系统开始运行时采用矩形积分进行精确积分,并且使用差分近 似值进行精确积分,则: “( )=Kp{g( )+ ∑e( )+ [P( )-e(k一1)】}+“。 I j=O 式中U(k)表示第K次采样时刻计算机的输出值,e(k)表示在第k时刻 输入的偏差值,e(k一1)表示在第(k一1)时刻输入的偏差值,K。微积分系数, K。积分系数。将式子简化后得到:u(k)=u(k)+ )一Be(k—1)+c 一2), 式中的A=Kp(1+ T+ +孕)IC: 。采样的周期事先 会给出,然后给定相应的比例系数 ,积分时间常数T ,以及微积分时间 常数TD。 2.4小结 设计硬件系统中采用专业配套控制器,进行模块设计的时候,由于硬 件系统趋于成熟、可靠和便于维护。由于此次研究的系统存在着非常严重 的线性问题,因此在系统控制方式和软件设计对整个系统的控制效果影响 极大,为了提高系统的控制精度以及响应速度,采用了PID控制算法以及 增量式PID控制算法作为理论的算法支持。 3、液压系统建模 本文中的液压系统是对发动机转速加以采集,然后将其输送至控制器 里,然后控制器会把其中设定、存储的信号跟转速信号做相减运算,得出的 差再做PID运算。并根据算法输出具有一定占空比的PWM脉冲信号 。脉 冲信号针对输出位移(LL例电磁铁)加以控制,这时比例电磁铁就会输出压 力值,变量泵排量也就跟着改变。 对液压系统动、静态特征来说,一是取决于PLC的系统特征,二是取 决于油泵、电液比例阀特征。这样,在对系统动、静态特征做判别分析时,需 要把传递函数当成依据来建立。而之所以要分析动、静态特性,目的是在动 态需求方面确认系统满不满足得了,也是给系统环节的调整做铺垫。 4、装机试验 117堪 科学发展 本文的液压系统有太多既定的参数,这些参数关系的非线性特点又很 突出,这样就难以用计算方式来获取,所以系统运行前必须做调试工作。步 骤是: 赦学与蛄寓 在进行仿真时,先将模型的发动机转速提高到2030rpm,油门的开度 露墨 ≤ J蹙 氛 ≤ 设置为0.85,然后在准线模型中将发动机负载扭矩设置成ON・m。仿真期 间,在t为3时加入阶跃负载,使发动机的负载是304N・ITI,得到了以下的 仿真图: (1)为防止超速,要先把发动机转速、传感器信号采集到,这样就能预 设转速的具体范围,油泵工作便能保证在范围内。 (2)现场采样发动机转速等,然后做线性化处理,再把结果送至存储器 里。 晰 j善 蛐 蝴 (3)混泥土实验现实中难实现,本文把上车输送管同料斗出口本身的 连接断开,给料斗出口安一个水阀,这样主泵负载完全由水阀开口调节。 (4)设定PID参数 。 (5)测试并算出作业的功率处在最大时,发动机转速的预设值合不合 理。 (6)在液压系统节能状况最好的时候,测试节能点的最大值,再次确定 发动机预设转速合不合理。 (7)测试压力超载模式、发动机转速很低时的工作限制。 (8)针对混泥土进行实打实验,目的是考核系统可靠程度、验证性能优 劣。 5、发动机动态模型仿真和验证 图5—2阶跃加载发动机转速仿真曲线 从仿真曲线中可以看出发动机转速由空载时的2030rpm降低到了 1825rpm,最终定格在1880rpm处,稳定耗费时间1.3s,这个试验时的数据 较为接近,说明该模型具有一定的可靠性。 结语:液压系统逐步变为当代工程机械的主心骨,在效率提升跟能源 节约上的成效不容小觑。但是,当代工程机械仍陷于被动局面,我国得从市 场、生产、开发及科研上打开新局面。一是引进和开发并用,从设计上强化 开发能力:二是提升自产的液压元件跟工程机械的匹配能力:三是继续致 力于液压技术的提升研发i四是致力于培养智能、自动、控制化三位一体的 优秀人才,为国内现有的液压技术改善而奉献力量。一 参考文献 根据发动机的油门拉杆位置仿真模型和准线性模型,就可以得到发动 机整体控制模型,然后再通过试验数据和阶跃加载仿真结果进行对比,以 验证出发动机动态响应特性和转速预测精度,从而验证发动机的模型设计 是否完善。 试验的过程如下:先使先使动臂提升到极限位置,然后松开控制手柄 让整个系统保持在空载状态,这是的泵负载压力是30bar,然后调节发动机 的转速到2030rpm,这时泵减压阀的电流是450mA,液压泵的输出流量是 30L/rmn,计算得到泵扭矩是O.3Nm;随后马上操作动臂提高到极限位置, 将压力值保持在340bar,计算得到负载扭矩。测试数据如下图所示: 》 [1]吴金涛、罗定、刘向阳等.工程机械液压系统动力匹配及控制技术研 究现状Ⅱ】.建筑机械(上半月刊),2013,5(11):23—30. [2】贾宗植、刘杰、张建民等.工程机械液压系统动力匹配及控制技术设 计与研究现状明.工程机械技术研发,2011,4(6):43—54. 【3】吴金桃、路甬祥等.工程机械液压系统动力匹配及控制技术设计与 研究现状卟山西建筑机械与装备,2012,6(19):13—26. [4]高碧秋、郝鹏、杨碧莹等.工程机械液压系统动力匹配及控制技术设 计及其对节能的作用卟建筑机械,2013,9(1O):43—50. 作者简介: a∞ 5O 揪交 乏 ¥ 燃 l静0尊 韩芳(1982一),女,汉族,辽宁省沈阳人,沈阳东北电力调节技术有限公 2I,o ’ 孝O 司主要从事工作机械设计及制造工作,职称:工程师,本科学历,研宄方向: 机械工程及自动化专业。 0 , ∞ ●∞鑫瓣扫的翻婚捌 ∞雕黛 黔尊 繁挂 图5—1发动机阶跃加载试验曲线 (接下页) 种不足之处,从杭州地铁二号线开始,在下列区域采用吸气式感烟火灾探 测器: (1)所有车站的站厅站台层公共区:解决了吊顶装饰方案及地铁活塞 风的影响,点式烟雾探测器安装、维护困难且报警迟缓等问题。做到早期报 警,早期疏散,又可以方便安装和维护,与装修没有冲突。 (2)车辆段及停车场的大库房:解决了传统对射式烟雾探测器灵敏度 低,受环境气候影响产生误报,受建筑变形和车辆震动需要经常进行调节 校准的问题。 避免或减少由于恐慌所导致的人员伤亡。且由于该探测器的维护可以在地 面进行,对于采用镂空装修方式的公共区、设备区走廊及车库、变压器室等 高大空间区域在使用该系统后,消防报警系统的可维护性方面获得大大的 提升。基于这些优点及特性,相信随着各地地铁建设的蓬勃发展,吸气式感 烟火灾探测器将在地铁环境中大大的普及。■ 参考文献 【1】1公安部消防局.关于推广应用独立式火灾探测报警器等消防技术的 通知.北京:中国消防在线 【2】D 7 O1--622--2005吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验 收规范[s1一B京:北京市建筑设计标准化办公室,2005 【3】吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验收规范(DB1 0卜 622—2005).北京:北京市建筑设计标准化办公室,2005 (3)主变电站的变压器室:解决了传统对射式烟雾探测器灵敏度低,易 误报,不便于维护的问题。 下一步,从杭州地铁五号线开始,在车站的设备区走廊也开始使用吸 气式感烟火灾探测器。以解决设备区走廊吊顶上方空间狭小,检修不便的 问题。从而实现火灾的早期预警,防患于未然。 4.结束语 [4]澳大利亚维信防火及保安有限公司.空气采样烟雾探测系统之高大 空间应用.北京:消防技术与产品信息,2007,05 [5】空气采样早期烟雾探测系统国家建筑标准设计图集(03X502).北 京:中国建筑标准设计研究院,2006 吸气式感烟火灾探测器在杭州地铁某些特殊应用场所,能提供及时准 确地早期报警,为人员的疏散及火灾处置提供了充足的时间,从而有效地 118