超长距离砼顶管施工技术
摘要 污水处理排海顶管工程一次顶进2050m,属于超长距离顶管。由于很好解决了超长距离顶进施工中的减阻泥浆、中继间运用、轴线控制等技术难题,仅用了144
天就完成了全部顶进施工如管,创造了同类工程的世界记录。
关键词 排海工程 超长距离顶管 技术措施
一、工程概况
排海管道工程是市污水处理工程的一个重要组成局部。正常排放管总长2050m,管道径Φ2000mm,从高位井向大堤外顶进,出洞口管底标高-20.23m,前747.5m为下坡顶进,坡度-2.5‰,最后302.5m为平坡顶进,终点管底标高-24.60m。采用\"F-B\"型钢承口式钢筋砼管,楔形橡胶圈接口,多层胶合板衬垫。在平坡段设有16根径
Φ380mm的扩散上升管,用垂直顶升工法施工。
二、地质资料
第④层,砂质粉土夹粉砂。灰色,饱和,稍密~中密,中等压缩性土,强度较高。顶
板高程-13.70~-11.10m,层厚4.90~6.60m;
第④a层,粉质粘土。饱和,流塑,局局部布,中等偏高压缩性土,强度一般。顶
板高程-16.20m,层厚2.00m。
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第⑤层,淤泥质粉质粘土~淤泥质粘土。灰色,饱和,流塑,高压缩性土,强度低,渗透系数K<10-6cm/s。顶板高程-19.50m~-13.60m,层厚7.30m~9.40m,浅滩区未
钻穿;
第⑥层,粘土-粉质粘土。灰绿~黄色,硬塑~可塑,中等偏低压缩性土,强度较高。
顶板高程-23.00~-22.60m,层厚0.60~1.80m。
三、工具管选型
正常排放管在出洞后的150m~200m围将遇到④层砂质粉土夹粉砂、④a层粉质粘土、⑤层淤泥质粉质粘土~淤泥质粘土中进展,随后的顶进主要在⑤层淤泥质粉质粘土~淤泥质粘土中进展。土层变化大,地质状况不理想,由于一次顶进距离2050 m,在国是绝无仅有的,目前在世界上也是顶程最长的一条顶管,施工难度极大。经屡次
比选论证,最终决定采用密封式大刀盘泥水加压平衡工具管施工。
混凝土管节堆场
(1)泥水加压平衡工具管工作原理
泥水加压平衡工具管设有可调整推力的浮动式大刀盘进展切削 和支承正面土体。推力设定后,刀盘随土压力大小变化前后浮动,始终保持对土体的恒定支撑力,使土
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体保持稳定,即刀盘的推力与开挖面的土压力保持平衡。机头泥水仓中参加有一定含泥量的泥水,保持一定的压力,一面对切削面地下水起平衡作用,另一面又能起到运载切削下来的泥土作用,参加泥水仓中的泥水压力,通过旁通阀来调节。
(2)构造特点
本机采用二段一铰承插式构造,在铰接处设置二道密封装置,并设有4只注浆,便于施工时同步注浆,泥浆套厚度20mm。有4只双作用油缸编组进展纠偏,纠偏角度α=±2o。浮动的大刀盘由4台液压马达驱动,二段壳体之间设有止转装置,可防止壳体相对转动。设有3只土压传感器,显示正面土体压力值,工具管的运转情况、各种仪表值,测量信息、纠偏油缸动作状况均通过电视摄象机反映到操作台屏幕上,
操作人员可以根据这些信息进展遥控操作。
(3)适用围
泥水加压平衡工具管与其他工具管相比,具有平衡效果好,构造紧凑,技术先进,由于出土式是用水力机械化连续出土,所以顶进速度快,对土质的适应性强。无论
是粘性土还是砂性土,均能收到良好的效果。
四、顶进技术措施
1、 出洞的技术措施
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由于出洞出覆土很厚,且地下水位高,此次出洞特采用了井外封门。出洞时将封门里的密封槽钢一根根拔出,然后将封门上口及时封闭,拔完槽钢后工具管即可平安出洞。采用这种出洞措施确保了出洞是的平安,并提高了工具管在出洞阶段的稳定
性。
2、泥浆减阻技术
顶管掘进施工加注减阻泥浆
对于长距离顶管施工中,减阻泥浆的应用是减小顶进阻力的重要措施。
泥浆润滑减摩剂又称触变泥浆,是由膨润土、CMC(粉末化学浆糊)、纯碱和水按一
定比例配组成。不同的土质,应采用不同的配,才能满足不同的需要。
触变泥浆配比,根据不同土质和某些特定的需要通过试验确定。本顶管出洞200m围为砂性土,含水量高,渗透性强。因此要求该段的浆液粘度要高,失水量要小,
并对土层要起一定支承作用。顶管出洞后管节围能迅速形成泥浆环套。
触变泥浆减摩效果的好坏,除了与上述选用的浆液材料和配比有关以,还与注浆的
布置、注浆泵的选用、注浆压力及注浆量有关。
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由于顶进距离长,一次压浆无法到位,需要接力输送,为此在管道设置5只泥浆接力站,平均每隔300m设一站,解决了顶进时同步跟踪压浆和沿线补压浆的难点。
顶进施工中,减阻泥浆的用量主要取决于管道围的空隙的大小及围土层的特性,由于泥浆的流失及地下水等的作用,泥浆的实际用量要比理论用量大得多,一般可到达理论值的4~5倍,但在施工中还要根据土质情况、顶进状况、地面沉降的要求等
做适当的调整。
根据规,使用减阻泥浆后,管壁的侧向摩阻力为3~5Kpa,经过计算,本工程顶进施工时管壁的侧向摩阻力远小于上述值,泥浆的减阻效果十清楚显,为顶进施工的顺
利进展创造了有利的条件。 下面是顶力与压浆量的关系曲线图
3、中继间应用
正常排放管全长2050m,原来布置了十四只中继间。在顶进过程管节外壁和围土体的实际摩阻力比拟小,就对中继间的位置做出了调整,调整后,正常排放管共设置
九只中继间。
在实际顶进过程中主顶最大顶力没有超过850t,正常顶进中没有使用中继间,只是
在停顶等待较长时间后,起顶时使用2#、4#中继间。
4、轴线控制
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在实际顶进中,顶进轴线和设计轴线经常发生偏差,因此要采取纠偏措施,减小顶进轴线和设计轴线间的偏差值,使之尽量趋于一致。顶进轴线发生偏差时,通过调节纠偏千斤顶的伸缩量,使偏差值逐渐减小并回至设计轴线位置。在施工过程中,应贯彻\"勤测、勤纠、缓纠\"的原那么,不能剧烈纠偏,以免对管节和顶进施工造成不
利影响。
顶进时应及时掌握工具管的走势,顶进时可以通过观察工具管的趋势指导纠偏。
5、水力机械化施工
Φ2000mm顶管正常排放管顶进距离为2050m,采用大刀盘泥水加压平衡工具管施
工,因此泥水系统的配置是工程成败的关键之一。
由于本次顶进距离长达2050m,泥水管理显得极为重要。工具管切削下的土体中会有颗粒较大的块,当其粒径大于排泥管径的三分之一时,有可能发生管路堵塞。另外,如果泥水管泥水的流速过慢,泥浆就会沉淀在泥水管,引起回路不畅,重时会
发生管路堵塞,因此泥水管的流速必须大于一定速度,防止产生沉淀。
在发生管路堵塞后,可采用特殊点法及二分法进展管路清理。 五、超长距离供电及
照明
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长距离供电为了解决电压降问题,一般采用高压输电,在盾构施工中,都是采用高压输电解决降压问题的。但是顶管施工有其特殊性,其管径小,假设采用高压供电平安缺乏保障,因此必须采用380V低压输电。采用低压供电,就必须加大电缆容量,并且设置增压设备,以便在压降过大时起稳压作用。为了防止不可预见情况的发生,还安装了一套自动增压装置,当线路压降过大时,增压装置开启,稳定施工
用电电压,保证顶进设备的正常运作。
照明采用平安电压,由管道电箱中的变压器提供36V电源,每只变压器连接9~10
只行灯进展照明,根据顶进长度来决定使用变压器的数量。
六、超长距离顶管通讯、监控
长距离顶进必须保证信息交换渠道的畅通,同时对施工操作人员要进展监护,防止
发生平安事故,因此需要设置通讯、监控系统。
通讯采用数字程控交换机,各联络点之间可以通过联系,由于管道空气潮湿,应使
用防潮、防爆的矿用机,以保证通话质量。
监控采用了两台监视器,分别对工具管操作面和主顶操纵台进展监控。这样地面人员能及时了解施工情况,发生问题可以及时解决。为了解决传输信号长距离输送衰
减的问题,将信号通过放大器放大后再送上地面,保证图像的清晰。
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七、超长距离通风、气体监测
为了改善管道的工作环境,施工时对管道进展强制通风,由地面空压机提供的经过滤清、除湿、降温的新鲜空气通过气管送到施工作业面,管道的浑浊空气那么由作
业面向工作井自然流通。
实行强制通风后,管道的环境有很大改善,改善了工作环境,保证了各种机械设备
的正常运行。
由于顶进是在海底进展,地层中可能存在远古海洋生物遗体形成的沼气等可燃性气体,在施工中,这些气体可能会从管道的缝隙处渗入管道,危及施工人员的平安。为此,每次下井时,都由施工人员携带便携式可燃性气体监测仪器进展测试,确保平安才能进展施工,否那么必须进展强制通风,待气体浓度恢复正常后,再进展顶
进施工。
八、超长距离顶管施工管理
由于超长距离顶管有较高的技术难度和多不可预见的不利因素,因此加强施工管理
是确保顶管获得成功的重要环节。
1. 砼管节的吊装、对接、就位时应确XX封圈、传力衬垫板和管口的完整,禁使用
不合格的管节。
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2. 顶进施工中应随时观察顶进轴线和设计轴线的偏差,做到\"勤测勤纠\",并随着顶进距离的增长做好管测站的测量,在工具管出洞后20米更应注意轴线的精度。
3. 土压力的设定和排土量及顶进速度的控制,是超长距离顶管成功的关键。土压力的设定应根据施工地质状况、地下水位上下、管道埋深等因素初步设定,并根据施工实际情况和地表沉降的实测结果随时进展调整。 4. 采用膨润土泥浆减摩时,对膨润土的产地、质量、泥浆配比要格控制,泥浆的注入量、注浆压力等技术参数,
应根据施工地质状况的不同做相应变化。
5. 顶进时尽量做到全断面出土,禁在挤压状态下顶进,防止管道围土体的反弹,破
坏直线通道。
6. 做好顶进速度、顶力、土压力、轴线偏差和沉降量变化等原始数据的记录、收集、整理工作,供施工管理人员分析预测施工中可能发生的问题,及时采取相应的技术
措施。
九、完毕语
此次排海顶管工程一次顶进距离2050m,创造世界纪录,实际顶进时间为144天。在没有采用中继顶接力顶进的情况下,顶力有效地控制在850t以下,轴线的最大偏
差在5cm以,取得了良好的社会效益及经济效益。
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根据本项工程的施工经历可以得出,超长距离顶管施工的关键在于注浆减摩、轴线控制及中继顶布置等技术措施,同时对于土压力计算公式需要考虑土拱效应及时间
效应。
由于减摩措施十分成功,在总顶力小于8500kN的条件下,未使用中继间接力顶进。管壁实际平均侧面摩阻力小于1kpa,远小于理论值及以往的经历值。 2050m长距离钢筋混凝土顶管施工的成功,标志着隧道股份在长距离顶管技术上已到达国际先
进水平。
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