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龙口水电站大坝模缝漏水处理施工工艺

2022-07-22 来源:爱go旅游网
——水电施工技术2010・第3期总第61期 龙口水电站大坝模缝漏水处理施工工艺 屈高见王健马东辉 田科宏 (中国水电三局有限公司勘测设计研究院) 【摘要】本文结合龙口水电站大坝横缝漏水处理工程实例,介绍了垂直骑缝钻孔化学灌浆施工工艺。 【关键词】龙口水电站大坝横缝漏水化学灌浆 1前言 水工混凝土大坝结构缝因止水失效导致的漏 水现象在处理时通常有三种工艺方法,即迎水面 处理法(缝口封闭法)、背水面化学灌浆、坝顶 垂直骑缝钻孔化学灌浆。三种方法中,前两种方 法应用较为普遍,尤其是背水面化学灌浆法仍然 是现在大量运用的主要方法。而采用垂直骑缝钻 孔化学灌浆虽然在原理上是最治本最耐久的方 法,但限于施工工艺上的难度以及业主或设计采 用该方案的谨慎态度,以至于鲜有很成功的工程 实例。黄河龙口水电站近期成功运用垂直骑缝钻 孔化学灌浆技术处理了大坝横缝漏水问题,其中 的工艺技术值得总结。 最大漏水位于4拌一5#横缝,漏水量达到174L/min。 漏水除给电站辅助设备运行造成不利影响外,较大 的漏水量增加了抽排水设备的负担。 3漏水原因分析及方案制定 3.1漏水原因分析 根据渗水量及渗漏水的部位以及钻孔取芯 情况可以判定漏水原因如下: (1)横缝止水出现局部破损; (2)在混凝土浇筑过程中,由于止水片周围 振捣不密实,沿止水片附近出现脱空现象,坝前 水绕过止水渗入基础廊道及厂房内; (3)横缝附近的混凝土存在松散的蜂窝,所以 横缝周围的裂缝及施工缝同时表现出渗漏水迹象。 2工程问题简介 黄河龙口水利枢纽工程位于黄河北干流托龙 段尾部、山西省和内蒙古自治区的交界地带,坝 3.2处理方案 漏水处理方案的制定原则是根据渗漏成因推 断结果及影响建筑物运行的程度,分析处理的必 址距上游已建的万家寨水利枢纽25,6km,下游距 已建的天桥水电站约70km。枢纽工程以发电为主 要性、并制定最经济最有效的处理方案。首先可 以明确的是,厂房内大量渗漏水对机电设备安全 运行带来较大威胁,并在一定程度上影响混凝土 建筑物使用寿命,必须尽快采取有效措施予以处 理。由于水库已蓄水,冬季库区水面结冰,因此 (河床式电站,总装机420Mw),同时具有滞洪削 峰等综合利用作用。大坝为混凝土重力坝,最高 坝高51m,坝顶长420m,坝顶高程V9OOm。自左 至右共分十九个坝段,其中左岸1#至10#为厂房 坝段,右岸11#至19#为泄洪坝段。坝段间结构缝 设有两道止水,分别是上游铜止水下游橡胶止水, 两道止水间距50cm。 在大坝上游面处理的方案不采纳。着重考虑在坝 顶骑缝钻孔化学灌浆辅以厂房内背水面化学灌浆 的处理方案, 该工程于2009年5月底下闸蓄水,随着水位升 高,发现厂房及基础廊道出现渗漏水现象,蓄水至 V877.5m高程时,发现厂房坝段、基础廊道及V841m 4坝顶骑缝钻孔化学灌浆 自坝顶用地质钻机沿橡胶止水和铜止水间骑 廊道、V837m廊道横缝处均出现严重渗漏水现象, 9O 缝钻孔至坝基水平止水,孔内低压灌注弹性化学 中国水利水电第三工程局有限公司—— 材料,该材料在孔内固化后形成一道弹性防渗止 扩散,填充结构缝周围不密实混凝土。灌浆材料 水,同时,浆液在灌浆压力作用下,沿渗漏通道 可选用弹性聚氨酯材料。参见图4.1: 900.00 / l\ 塑 盔堂 / 囵Lr] 苤塑 水 一 j靠 f l/ 耋 窭 橡胶止 带  l主厂房 —5OO —_u u j f SOO L—一 860.D0 \ \ \ Jji  一、 l7 852.OO 1 —I — 一 —— ~ 一 一 ,I、 l 、r7842 50 I 、 。。y \ \ L一, 一、 图4-1坝顶骑缝钻孔布置图 钻孔再造止水工艺流程为:钻孔一纠偏一洗 深度在40m至50m之间。 孔一埋管一灌浆(自下而上)一结束。 当上述骑缝钻孔灌浆方案不能完全消除厂房 该方案的特点是耐久性较好,能彻底恢复止 内渗漏水时,可辅以背水面化学灌浆。化学灌浆 水缺陷,但前提是要求混凝土结构缝的横剖面为 可在背水面有压涌水情况下顶水作业。施工工艺 一条直线,再者要求钻孔自始至终要骑缝(每 流程为:钻孔或贴嘴一灌浆一观察漏水点转移情 50cm进尺观察混凝土芯样并纠偏),因此施工难 况并重新布置灌浆孔一重复灌浆过程直至处理区 度较大,国内成功的工程实例较少。本工程钻孔 域无渗漏水一结束。见图4-2: 贴嘴灌浆) 结构 ● / 图4-2背水面处理法示意图 91 ——水电施工技术2010.第3期总第61期 在灌注漏水量较大的结构缝时,采用油溶性 聚氨酯灌浆材料和水溶性聚氨酯浆液合理搭配使 用。 5龙口水电站大坝横缝堵漏施工情况 5.1总体概况 龙口水电站大坝横缝钻孔化学灌浆施工自 水溶性聚氨酯浆液是目前混凝土结构缝防渗 2009年l0月开始,截至到2009年底,共完成六 道漏水量较大的结构缝钻孔化学灌浆施工。分布 在坝顶结构缝部位的六个骑缝钻孔最小孔深 21m,最大孔深44m,孔径为 168mm,部分孔因 处理最常用材料,该材料具有良好的亲水性,其 固结体是一种弹性体,伸长率达300%。而且遇水 膨胀,具有弹性止水和以水止水双重功能。 在灌注漏水量较大的结构缝时,先期可灌入 纠偏需要上部扩孔至 220mm。单孔灌浆量在3t 至5t之间,灌浆量和孔深、孔径、缝宽、漏水量、 混凝土密实程度等因素均有关系。灌浆施工结束 后,24h之内,大坝下游各缝面漏水现象消失, 不需要再次背水面补充灌浆。整个工程施工的技 术关键点在于两个方面:一是确保自始至终骑缝 钻孔,二是大漏水量情况下的灌浆工艺。下面以 漏水量最大的4#一5}}横缝缝为例,介绍施工过程。 5.2钻孔 选坝顶 ̄900m高程平台作为钻孔施工点。孔 位布置在两道垂直止水之间,两道止水间距 50cm。钻孔开孔孔径 168mm,采用地质钻机自坝 顶骑缝钻至设计高程,钻孔过程中,需做详细钻 孔记录,观察混凝土芯样,判断是否偏离,随时 采取相应纠偏措施;同时仔细观察孔口返水量的 变化情况,并由此推断漏水通道的高程位置。钻 孑L施工的难点在于如何确保自始至终骑缝,通过 全孔取芯观察,扩孔纠偏措施要防止损伤钢筋好 止水。4#~5#横缝总孔深43.2m,其中0 ̄29m因 纠偏需要扩至 220mm孔径,其余28 ̄33m为 168mm孔径。部分孔段混凝土芯样破碎呈块状、 孔深钻到28.5m时孔口突然不返水,说明该处有 较大渗漏通道。该钻孔自始至终保持骑缝,混凝 土芯样单边最小厚度3.Ocm。 5.3化学灌浆 5.3.1工艺流程 化学灌浆工艺流程为:埋管一压水一封缝一 灌浆(自下而上)一结束。 5.3.2灌浆材料 92 适量油溶性聚氨酯灌浆材料。油溶性聚氨酯灌浆 材料是一种单组分亲油性聚氨酯化学灌浆材料, 由多异氰酸酯和多羟基聚醚在一定条件下反应而 成,是一种能快速防渗堵漏、补强加固的产品。 由于其遇水后固化快(一般可控制在数十秒至数 分钟内固化),膨胀倍数大(自由发泡时,一般 可达20倍以上),因此可用于大流量涌水的封堵。 5.3。2埋管 埋管的目的是提供灌浆通道。埋设的灌浆管 需具备两个特点:一是有利于以浆排水,尽可能 快速排出孔内积水:二是孔内积水排完后能封闭 加压灌浆。常规做法是:埋一根进浆管至孔底, 孔口再埋一根排水(气)管,缺点是排水较慢。 还有一种做法叫“拔管方法”,具体是先将灌浆管 插入孔底,然后一边灌浆,一边将灌浆管缓慢提 升,该法由于孔口敞开,有利于“以浆排水”,但 缺点是孔内灌满后因孔口封闭困难,无法加压继 续灌浆,以至于浆液扩散半径有限,同时没有对 横缝周围疏松混凝土进行有效灌注。龙口水电站 大坝横缝灌浆在埋管时则综合了这两种方法的优 点,采用“接力埋管或分段埋管”,例如,4#-5# 横缝灌浆孔内共埋设四根管道,下部管口分别位 于不同的高程,自下而上编号为①号管V858m、 ②号管 ̄878m、③号管V890m、④号管 ̄7898m。 灌浆过程自下而上也分四个阶段,第一阶段①号 管灌浆,②⑨④号管排水;第二阶段①②号管灌 浆,⑨④号管排水;第三阶段①②⑧号管灌浆, ④号管排水;第四阶段①②③号管加压灌浆,④ 号管封闭。 5.3压水 中国水利水电第三工程局有限公司—— 埋管完成后,可压入有色水,观察下游缝面, 取了临时封闭措施,尽量减少浆液浪费。灌浆结 了解漏水通道情况,同时确定合适的灌浆流量。 束约30h后,4#、5#横缝背水面灌前所有漏水部 压水过程中,下游缝面大的漏点要进行简单引流 位不再漏水,混凝土面变白发干,灌浆堵水效果 预封堵。 明显。施工前制定的背水面钻孔化学辅助灌浆措 5.4灌浆 施没有实施。 采用三台大流量齿轮泵(50L/Min,2.5 ̄Ⅱ)a) 6结语 分别连接到1#、2#、3#管,首先l#泵大流量灌注 水工混凝土大坝的主要任务是挡水,横缝渗 水溶性聚氨酯浆,2#、3#、4#管均排水,待2#管 漏是水工大坝常见的病害之一。有关资料统计显 出浆时,1#、2#泵同时灌注水溶性聚氨酯浆,3#、 示,几乎所有水工混凝土大坝都不同程度的存在 4#均排水,待3#管出浆时,l#、2#、3#泵同时低 着因止水结构失效而导致的横缝渗漏问题。在三 压大流量灌注,4#管排水,直至4#管排浆后,关 种主要处理方法中,坝顶骑缝钻孔化学灌浆方法 闭4#管阀门,增压灌浆(设计压力1.0MPa),期 是最治本的方法,但该方法对施工工艺要求最高, 间因压力不升,而流量持续大,用2#泵穿插快速 龙口水电站大坝横缝漏水问题采用此方法得到圆 灌入油溶性聚氨酯浆液约50kg后,压力升高,流 满解决,笔者认为,其中的技术关键点是: 量有所下降。 (1)骑缝钻孔纠偏工艺; 4#、5#横缝自2010年1月l4日8:14开始, (2)合理的埋管方法; 至2010年1月15日03:55结束,灌浆历时约20h。 (3)充分认识不同类型聚氨酯灌浆材料的特 期间厂房、廊道等背水面横缝表面局部漏浆,采 点,在灌浆过程中合理搭配使用。 卡塔尔路赛CP1项目召开“大干1 00天"动员大会 8月10日下午,卡塔尔路赛CP1项目在员工营地召开了“大干100天,确保1A目标”全面实现的动 员大会,号召全体员工向实现11月30日“1A区域”完工目标冲刺。CP1项目部、卡塔尔区域总部领导、 工区班组长以上负责人等200余人参加了动员会。 会上,就“大干100天,确保1A目标全面实现”工作做了详细安排,项目经理李炳汉强调:这100 天要完成的工程量十分巨大,对项目部的施工和管理实力是一次挑战。因此,项目部管理层要统一思 想、统一行动、高标准、严要求,精心组织、周密安排,把责任落实到位,通过有效的“大干1005<_, 确保1A目标”活动,激励广大员工为集团海外大型项目做出积极贡献,为集团继续开发中东国际市场 奠定坚实基础。他要求全体员工,关键时刻要树立高度的责任感和使命感,要充分认识到“1A目标” 按期实现对集团和公司乃至每个员工生存发展的重要性。要发挥完整的“战斗力”、提高“执行力”, 坚定不移的打好这场“战役”。 围绕“大干100天,确保1A目标”,项目部制定了组织措施考核办法,激励机制,出台了组织纪 律和后勤保障措施,施工组织计划也按每个节点细化到工区。 会上,项目部工区员工代表分别发言,表达了“坚决彻底完成任务”的坚强决心和坚定信心。 “1A目标”是卡塔尔CP1项目海滨区域的道路及其下的电气、给排水、箱涵结构物,最终形象是 高标准道路共计8公里,占CP1修订后合同工程量的300%。活动期词,项目部要求全体员工在任务重、 时间紧,交叉施工作业的困难面前,树立团队精神,在确保安全、质量、环保的前提下,按期实现“1A 目标”。 

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