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阿赛线废弃管线氮气吹扫施工方法

2021-04-21 来源:爱go旅游网
 2018年 第5期

Pipeline Technique and Equipment

2018 No􀆰5 

阿赛线废弃管线氮气吹扫施工方法

刘兆鑫

(中原油田天然气技术服务中心,河南濮阳 457001)

  摘要:文中通过氮气吹扫施工方法在阿赛线改造工程中的应用,详细介绍了废弃管线技术参数和封存要求,明确了管线氮气吹扫的施工流程,提出了施工过程中的注意事项,总结了氮气吹扫施工方法的实施重点,对以后采用氮气吹扫施工方法的工程提出了实施建议。关键词:氮气吹扫;施工方法;输油管线

中图分类号:TE973   文献标识码:A   文章编号:1004-9614(2018)05-0032-03

NitrogenPurgeConstructionMethodforAbandonedPipeline

inAErShan-SaiHanTaLaOilPipeline

(ZhongyuanOilfieldGasTechnicalServiceCenter,Puyang457001,China)

Abstract:ThroughtheapplicationofNitrogenpurgeconstructionmethodintheAErShan-SaiHanTaLaoilpipelinemodifica⁃tionworks,abandonedpipelinetechnicalparametersandstoragerequirementswereintroduced,theNitrogenpurgeconstructionmethodwascleared,theprecautionsintheconstructionprocesswasputforward.ThekeypointsofNitrogenpurgeconstructionmethodweresummarized.SomesuggestionswereputforwardfortheconstructionofNitrogenpurgemethodinthefuture.Keywords:Nitrogenpurge;constructionmethod;oilpipeline

LIUZhao⁃xin

0 引言

阿尔善-赛汉塔拉输油管道始于华北油田分公司二连油田阿一联合站,止于赛汉塔拉镇,全长383km,共设置8座站场,其中首站、3#站、5#站为热泵站,2#站、4#站、6#站和7#站为加热站,末站通过铁路运输将原油运往呼和浩特石化公司,设计输量100万t/a,最大输量105万t/a,最小输量55万t/a,设计压力6.3MPa,管道规格为D273.1×6.4mm,材质为X52的直缝高频电阻焊钢管。

随着管道使用时间增长,管线腐蚀严重,进入事故高发期,失效频率上升,运行风险增高[1],经常发生管线穿孔事故,影响正常生产运营。2009年对首站至3#站之间的管线进行了整体更换,2017年对3#站至末站之间的管线进行了整体更换,新管道投产时对原有管线采用清水进行替换后将清水保留在旧管道中。旧管道需做废弃处理,目前国内缺乏系统、科学的废弃标准及实际操作经验[2],建设单位决定将废弃管线中的清水替出,并对废弃管线进行氮气封存。

收稿日期:2018-01-26

1 废弃管线技术参数和封存要求

废弃管线中为满管清水,但管壁上附着有残留的油气,管线规格为D273.1×6.4mm,材质为X52的直缝高频电阻焊钢管,设计压力为6.3MPa,但因管道运行时间长,点蚀严重,因此管道运行时压力不超过5MPa,需将管道中的清水替出,同时用氮气对管道进行封存,氮气保持微正压。1.1 管道沿线站场阀室参数表

管道沿线站场和阀室里程及高程如表1所示。

表1 管道沿线站场和阀室里程及高程表

序号站场、阀室间距/km里程/km12345678首站00高程/m序号站场、阀室间距/km里程/km高程/m96695号站6号站7号站末站30.427.926.925.324.625.723.4229.2257.1284.0309.3333.9359.6383.010719839871073109011019451号阀室2号阀室3号阀室4号阀室4号站3号站2号站23.025.028.032.031.832.027.023.048.0108.0139.8171.8198.876.01001107613131011121314155号阀室6号阀室7号阀室11371124102510811.2 管道站间管容统计管道站间管容如表2所示。

  

 第5期

刘兆鑫:阿赛线废弃管线氮气吹扫施工方法

 

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表2 管道站间管容表

站间距/km

容积/m3首站至2号站48.025292号站至3号站60.031613号站至4号站63.833614号站至5号站57.430245号站至6号站54.828876号站至7号站49.926297号站至末站49.12587合 计

383.0

20178

1.3 现场条件

污水池和(1)首站与阿一联合站合建1个3000m3的污水池,,有可以用来储存管道1个5000m3的

内的存水。

的储罐,1个3000m

的污水池(2)末站有,可以从来储存管道内的存水1个20000m。

投产时新旧管道的顺利切换(3)因投产时采用了不停输投产工艺,在沿线各站均设置了投,为了保证

产临建流程。首站临建发球筒1套,3#站临建收发球筒各1套,5#站临建收发球筒各1套,末站临建收球筒11.4 套。

置换封存要求

将管道内的存水全部置换出来,以站场为界将管道分段注入氮气进行封存,氮气体积分数95%以上,封存压力保持微正压。

2 氮气吹扫置换施工和注意事项2.1 施工方法的选择2.1.1 根据现场实际情况吹扫段落的划分

,管内污水只能排入首站或者

末站,首站最大容纳量为8000m323,末站最大容纳量为

个段落分别进行吹扫000m3,结合临建收发球筒情况,见表3。

,将全线划分为3表3 吹扫段落划分表

吹扫段落起止位置发球位置排水位置第1段首站至3#站3#站首站第2段3#站至5#站3#站末站第3段

5#站至末站

5#站

末站

2.1.2 因管道已投产运营多年置换压力的确定

,经常发生腐蚀穿孔事

故,结合管道日常运行情况,置换时各站出口压力

不能大于5MPa。同时进行置换作业时,清管器需克服沿程摩阻、清管器阻尼和静水压差,因此清管器通过全线最低点时需要4.2MPa的压力。最终确定管道清管时最大压力不能超过5MPa,当注入点压力升至4MPa时需控制升压速度,每h不大于0.12.1.3 MPa。

将管道内存水置换出来需用气体置换介质的确定

,可以选择的气

体有空气和氮气。若采用空气进行置换,置换完成后需再次采用氮气对空气进行置换,同时空气中氧含量充足,管道中残留有油气组分,危险性较大,因此决定采用氮气直接进行置换。2.1.4 通常氮气来源有制氮设备的确定

2种:采用制氮车,直接从空气中

分离出氮气;购买液氮,现场汽化。考虑全线管容为204.2178量为MPa,m3,不同管段置换时氮气需升压区间为2~300加上现场氮气损失000m3,综合折算后预计氮气用便利性决定采用制氮车,用量较大。。综合考虑经济性和现场2.1.5 管道输送原油时排量为置换排量的确定

130m3油时排量为120m3/h,置换时预计/存h,水投产试运水替

m3/h,氮气最大注入量为排量为1002.1.6 因管道日常运行中的清蜡清管器为直板清管器的确定

1500m3/h。

8片组合

使用,因此置换时决定采用相同的直板清管器。2.1.7 全线管道起伏不平背压的设置

,为了防止管道进气形成气

阻,在注入端压力上升至0.5MPa后排出端缓缓打开阀门进行排水,背压设置为0.3MPa。2.1.8 吹扫分段完成后开始氮气置换施工置换流程

,置换完成后降

低管道内氮气压力至常压,管道两端焊接封头,然后采用氮气车升压至微正压,完成封堵。具体流程为:吹扫分段—氮气吹扫—管段氮气降至常压—管线两端同时焊接封头—氮气二次注入升压—封堵完成。2.2 施工过程2.2.1 氮气吹扫氮气吹扫

时采用2台制氮车,排量分别为900

m3气吹扫时需配置/h、600m3/h,两台制氮车并联施工3组人员配合进行作业。,每段管线氮第1组人员

  

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Sep􀆰2018 

 

在氮气注入点,负责氮气的注入,监控注入端氮气压力,每隔30min进行一次记录,确保压力正常;第2组人员在存水排出端,监控存水排出的流量和压力,确保排出端的管线背压;第3组人员对置换段管线进行巡线,查看是否出现异常情况,同时对清管器的位置进行跟踪,核实清管器行进速度和距离是否与计算一致。

2.2.2 管道氮气降至常压

集造成堵塞,决定从注入端继续注入氮气,增加推力,以推动清管器前进,但是在注入端压力升至4MPa时清管器仍未前进,出口端断断续续有污水排出,根据上述情况再次判断原因为清管器变形失效造成漏气。根据上述情况,决定在注入端进行氮气放空,降低注入端氮气压力至1MPa时在注入端重新投入两组皮碗式密封清管器,采取上述措施后成功的解决了问题。管道存水置换完成后需将管段内的氮气降至常

压,降压时采用预先在收发球筒上预留的放空阀门进行放空,放空高度不小于2.5m,放空作业时管线两端同时放空,同时专人监控放空区域的氧气体积分数,当氧气体积分数小于15%时停止作业,等氧气体积分数恢复正常后再施工。2.2.3 采用管段封堵

10mm钢板制作成盲板,焊接在管道两端进

行封堵。焊接作业时管道两端同时进行,以减少氮气泄漏量。同时在管线一端预留1个DN25的阀门,用于管段氮气的二次注入。2.2.4 全线盲板焊接完成后氮气二次注入升压

,采用600m3间封堵管段逐段进行增压,压力增至0.05/hMPa。氮气车对站

2.3 注意事项

积分数(1),大于氮气吹扫置换前先检查制氮车产生氮气的体95%方可注入管道。

排量控制难度大(2)气体的可压缩性造成置换排量的变化,在置换过程中需及时记录氮气注入,置换

量、注入端压力、存水瞬时排量和累计排量,对上述数据进行分析,判断置换作业是否正常。

(3)(4)专人跟踪清管器行走位置管段泄压氮气排放时需监测排放点的氧气百

。分数。

3 出现的问题和解决措施3.1 出现的问题

在进行第一段吹扫置换时,注入端出现氮气注入排量保持在1500m3

升;排出端存水排量逐步减少/h不变时,背压逐步降低,注入端压力不断上

,最后流量降为零;现场跟踪清管器人员反馈清管器运行速度减慢,最后停止前进的情况。3.2 解决措施

结合现场情况,初步分析认为是管壁残油凝结聚

4 结论

阿赛线废弃管线氮气吹扫置换施工历时28d全部完成,根据现场施工作业情况,结论和建议如下:

成系统科学的管道废弃处理技术体系和标准规范(1)我国油气管道废弃的研究、实践较少,尚未形

[3]采用氮气对管线进行封存仅是一种临时处置手段,并,没有从根本上解决废弃管线的处置问题。

道中的液体置换出来(2)采用“氮气+清管器,不能保证将管道置换干净”的置换方法,只能够将管,管道内仍然含有残留的油气,用氮气封存提高了废弃管道的安全性,若想将管道清洗干净,需采用综合物理清管器清洗和化学清洗的组合清洗技术,但会增加清洗的成本[4]同,采用气体置换液体时(3)气体置换液体与液体置换液体有很大的不。

,气体的压缩性造成置换排量和置换压力很难控制,在编制方案时需详细计算管道的承压能力,设定置换排量和置换压力的允许区间。

的皮碗式清(4)气体管置器换,同液时体清时,管建器议配采备用跟密踪封定性位能器更,专好

人巡线跟踪清管器的位置,便于发现问题及时处理。

参考文献:

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-434.

作者简介:刘兆鑫(1985—),工程师,从事管道技术研究工作。

E⁃mail:liuzhaoxin@sinopec.com

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