Equipment Manufactring Technology No.2,2008 基于PLC的普通机床的继电控制改造 何永玲 (钦州学院,广西钦州535000) 摘要:以常用的CW6140型普通机床为例,介绍利用PLC把继电控制改造为自动控制的分析与设计方法。对电气控制线路分析,PLC 程序设计进行了具体阐述,并分析了改造效果,具有一定的应用价值。 关键词:PLC;普通机床;继电器 中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1 672—545X(2008)02-0098-03 企业要提高竞争生存能力,就必须考虑如何保证产品质量 和提高生产效率。在机械: ̄n-r企业中,仍有许多旧式普通机床, 为了适应小批量、多品种、高精度零件的加工,充分挖掘利用普 通机床潜力,就需要对普通机床进行机电一体化改造。把PLC 应用在机床上是一种趋势。普通机床一般采用传统的继电器接 触控制,使用硬连接电器多,可靠性差,自动化程度不高。目前 已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造,大大 提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的 生产保障。笔者以常用的CW6140型普通机床为例,介绍利用 PLC控制步进电动机和机床主轴,把继电控制改造为自动循环 控制的分析与设计的方法。 1 CW6140型普通车床继电控制改造为PLC控制 的分析与设计 图1 CW6140型普通车床电气控制线路原理图 1.1改造分析 1 2.2控制电路分析 (1)机床电气控制原理图; (1)主轴电机的控制。当按SB2时,接触器KM1的线圈获 (2)各继电器在控制电路中的动作顺序; 得电动作,同时KM1的常开触点闭合,KM3和KT得电,KM1 (3)PLC类型和PLC输入、输出I/O分配表; 和KM3主触点闭合时电机M1星形正转降压启动,当KT延时 (4)PLC控制电路接线图; 约3~5s时,KT延时常闭触点断开使KM3失电,其星形接法 (5)设计PLC程序。 主触点断开;KT延时常开触点闭合使KM2得电,其主触点闭 1.2电气控制线路分析 合,电机M1从星形转换为三角形运行。同理,按SB1时,电机 CW6140型普通车床电气控制线路原理图如图1所示。图 M1反转(星形一三角形启动)。 中分主电路、控制电路和照明、信号电路。 (2)刀架的快速移动和冷却泵电机的控制。刀架的快速移 1.2.1主电路分析 动是由转动刀架手柄压住位置开关SQ,接通陕速移动电机M3 主电路中有三台电机,M1为主轴电机;M2为冷却泵电机; 的接触器KM6的线圈电路,KM6的主触点闭合,M3电动机启 M3为刀架快速移动电机。 动运行,经传动系统驱动溜板带动刀架快速移动。 三相交流电源通过转换开关QS1引入,主轴电机M1由接 启动按钮SB6和停止按钮SB5控制接触器KM5线圈电 触器控制启动,热继电器FR1为主轴电机M1的过载保护。 路的通断,来完成冷却泵电动机M2的控制。 冷却泵电机M2由接触器KM5控制启动和停止,热继电 (3)照明电路分析。控制变压器TC的二次侧输出36V电 器FR2为它的过载保护。 压,作为机床低压照灯电源,EL为机床的低压照明灯,由开关 刀架快速移动电机M3由接触器KM6控制。 SA2控制。 收稿日期:2007-.Il-o6 作者简介:何永玲(1967一),女,广西钦州人,高级讲师,研究方向:机电一体化、机械设计。 98 维普资讯 http://www.cqvip.com 《装备制造技术)2o08年第2期 1.3 PLC及其程序设计 用PLC控制系统来实现如图1所示的机床自动控制,仍 需要采用图1所示的主电路,正向运行接触器KMI与反向运 行接触器KM2分别控制电动机M1正反向运行,KM3和KM4 分别控制电动机M1星形一三角形启动;冷却泵电机M2由 KM5控制、刀架的快速移动电机M3由KM6控制。控制电路由 PLC控制器控制。 1.3.1主轴电机控制顺序、刀架的快速移动和冷却泵电机的控 制顺序 表1主轴电机的控制动作顺序 图2 PLC控制电路接线图 1.3.4 PLC程序设计 表2刀架的快速移动和冷却泵电机的控制动作顺序 根据对应的I/O接线图,参照继电控制电路而设计的梯形 图如图3所示。 当停止按钮sB不动作时,输入继电器)(4断开,)(4常闭触 点闭合,辅助继电器M0线圈得电,其常开触点闭合,为M1正 转或反转动作准备。 按下正转按钮SB2时,)(o的常开触点接通,Y0接通并自 锁,使正向接触器KM1得电吸合,电动机正向运行。Y0接通使 1.3.2 PLC选型和I,0端口分配 Y】和定时器TD线圈得电, 常开触点闭合,使星形接触器 KM4得电吸合,电动机星形启动,定时器开始计时,KM1和 根据以上机床主电路继电控制要求分析,系统共需开关量 输入点8个,开关量输出点6个,考虑系统的经济性和技术指 标,拟选用三菱公司的微型机FX2--24MR机型,该机基本单 元有12点输入,12点输出,完全能满足控制要求。输入/输出 信号地址分配如表3和表4所示。 表3输入信号地址分配表 KM4主触点闭合时电机M1星形正转降压启动,当TD延时约 3s时,TD延时常闭触点TD断开使 失电,其星形接法Y】常 开触点断开,常闭触点闭合;TO延时常开触点闭合使Y’得电, 其常开触点闭合,电机M1从星形转换为三角形运行,输出继 电器KM1和KM3得电吸合,电机M1星一三角正转。 按下反转按钮SB1时,x1的常开触点接通,Y 接通并自 锁,使正向接触器KM2得电吸合,电动机反向运行。Y。接通使 Y】和定时器TD线圈得电,Y】常开触点闭合,使星形接触器 KM4得电吸合,电动机星形启动,TD开始计时,KM2和KM4主 触点闭合时电机M1星形反转降压启动,TD延时约3s时,TD 延时常闭触点T0断开使Y】失电,其星形接法 常开触点断 开,常闭触点闭合;TO延时常开触点闭合使Y1得电,其常开触 点闭合,电机M1从星形转换为三角形运行,输出继电器KM2 表4输出信号地址分配表 和KM3得电吸合,电机M1星—三角反转。Y0和Y 的常闭辅 助触点分别串联在KM2、KM1的线圈回路中,使KM1和KM2 不能同时通电吸合,起到互锁作用。 按下按钮SB6时,)(6常开触点闭合,线圈Y5得电并自锁, 冷却泵M2启动;按下按钮sB 5时,X,常闭触点断开, 线 圈失电,冷却泵M 2停止。 转动刀架手柄压住sQ时,)(7常开触点闭合,线圈Y6 1.3.3 PLC控制电路接线图 得电,M3电机启动运行,经传动系统驱动溜板带动刀架快 速移动。 为了保证安全,系统外部设置了急停控制电路,当系统出 现故障时,按下SB7,KM线圈失电,KM常开触点断开,PLC失 去电源,机床停止工作。PLC控制电路接线图如图2所示。 按下停止按钮sB时,输入继电器)(4接通,)(4常闭触点断 开,使辅助继电器M0线圈失电,车床停止运行。 维普资讯 http://www.cqvip.com Equipment Manufactring Technology No.2,2008 尖与工件表面的对刀、试车、停机检测(最多为两次)等时间,设 定此所需的时间为0.5min时,则普通车床的实际用时 为: T =T+0.5=0.79+0.5=1_29rain (2)车床改造后,由于车床的横向进给实现了自动化,省去 了由人工操作加工中所需的反复开停车及检测用时,若改装后 车床的转速、切削用量等和普通车床相同,则改造机床所需的 实际用时为: =0.79min。 普通车床与PIE改造后的车床的实际时间差为: 一 =1.29—0.79=0.5min 由此可见由PLC控制的车床比普通车床的用时节省了 0.5min,工效将近提高了一倍,对于批量生产的产品,就节省了 大量的时间。 2I2提高产品质量和精确度 图3 PLC控制程序梯形图 由于机床提高了自控程度,减少人为因素造成的加工误 差,保证产品质量和精确度。 2车床改造效果 2.3提高了控制系统的控制速度和集成度。大大缩小了控制系 统的体积 改造后的机床是根据PLC输出的信号将加工信号传递到 原机床是按一定的逻辑关系连接的继电器控制系统,存在 机床的数控系统,通过伺服系统按程序自动进行加工,减少了 着设备体积大,动作速度慢,设备连线复杂的缺点,且器件易老 由操作人员在普通机床加工时为保证零件加工按图标定的诸 化,故障率高,维修困难。 如直径的上下偏差、长度公差、形位公差、吃刀距、超出距所造 成的重复开停机、调整、测试等一系列浪费时间的工作,并且保 3结束语 证产品质量;还提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业 提供了更可靠的生产保障,提高了经济效益。 目前,很多中小生产企业还在使用传统继电控制、液压控 2.1节省时间,提高生产效率 制的普通机床,工人劳动强度大,生产效率低,且难以加工高精 例如:将一根直径 40mm、长为500mm的坯料加工至直 确度的产品;若购买数控机床,投资又太大,企业承受不起。实 径 ̄b36mm,精度要求同柱度为0.05mm的轴。 践证明,笔者介绍的利用PLC把普通车床继电控制改造为自 (1)普通车床车削时所需的机动时间 为: 动控制的方法,既提高机床的自控程度又节约成本,具有一定 /l=1000× /1T×D=1000×100/3.14×40=796r/min 的应用推广价值。 L= y+△=500+2+2=504mm 参考文献: T=L×h/s×/l×t=504×2/0.8×796×2=0.79min [1]王永华.现代电气控制及PLC应用技术[M].北京:航空航天大学出 除以上能以轴、转速及走刀量等有据可依能算出的走刀时 版社,2005. 间外,还有为保证尺寸精度必须小心谨慎地给定进给量前的刀 [2]王照清.传感器与PLC应用[M].上海:复旦大学出版社,2007. Reconstructing Relay Control for General Machine Tools Based on PLC HE Yong-ling (Qinzhou University,Qinzhou Guangxi 535000,China) Abstract:Taking the CW6140-general machine tools as an example.the analysis and design methods of reconstructing the relay control into automatic control system by PLC were introduced.The elcetrical control circuit and the desing of hte PLC program were analyzed in detail;it has a certain practice value. Key words:PLC;General machine tools;Rela 1O0
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