1、概述
2013年我班的班组工作在厂各级领导的充分重视和大力支持及指导下,通过部门和机械班全班人员的共同努力,在安全生产、设备管理、设备检测、人员培训等方面均取得了丰硕的成果,各项工作步入了规范化、制度化的轨道,这使我班的班组管理工作从本质上跃上了一个新台阶。
过去的一年,在坚持以安全生产为基础的同时,始终坚持以优化设备的运行为中心,深化管理,加强班组建设工作,结合厂内部的技术改造,取得显著成效,较好地完成了年初确定的工作计划及考核指标。尤其是在燃料市场供求矛盾突出,煤价抬高,导致水电机组长时间、长周期运行的不利情况下,通过细心的巡检、现场监督和考核管理等具体措施,大大降低了设备故障率,保持了机组在长周期及不同负荷工况下的安全稳定运行。 2、2013年度班组完成工作: 2.1主机部分
2.2.1、主要完成指标情况
发电量:截止到2013年12月31日我厂共完成发电量134897.994万kW.h,完成本年度计划发电量的(132000万kW.h)的102.2%,比去年
同期(187675.299万kW.h)少发电52777.305万kW.h。
开停机:
本年开停机次数 1# 842 本年累计次数 3# 2543 962 总累计次数 16478 2# 739 消缺率: 缺陷类型 主 设 备 辅 助 设 备 年总计 12 9 3 0 100 辅 年累计 12 9 3 0 100 主 年累计 0 0 0 0 / 发现设备已消待消未消消缺率 (%) 缺陷(项) (项) (项) (项) 备 注 水轮机、调速器、发电机机械部分。代号“主”。 排水系统、供水系统、油系统、气系统、通风系统、水工机械、起重设备、电梯、机加工设备代号“辅”。 统计起始时间:01月01日 2.1.2、机组检修 2.1.2.1、2号机汛前B修: 2011年12月01日到2012年01月19日,乌江公司修试中心检修队对###发电厂2号发变组进行了B修。本次B修的特殊项目、常规项目、缺陷处理以、三漏处理以及设备卫生都保质保量的全部完成,并通过三级验收,机组试验成功,交付系统运行正常。 机械检修项目完成情况: 1、2号机技术供水2台减压阀气蚀检查,C修处理效果良好,未见新产生气蚀,更换减压阀膜片及密封; 2、导叶漏水量大(1.3m³/s)处理,重新捆绑并调整活动导叶立面间隙(具体数值见下表),更换4颗偏心销,对接力器进行测量、重新调整压紧行程为5.2mm,现停机时漏水量(1.2m³/s),处理效果不明显;
3、技术供水管路法兰改造,更换4对法兰,取消2对法兰; 4、风闸下腔进气接头漏气处理;
5、抽查4个导叶套筒检查中轴套磨损情况,更换4个导叶中轴套及“YX”圈和“O”型圈;
6、16台风闸防尘刷固定螺栓改造完毕; 7、纯机械过速保护装置校验合格;
8、上导、下导及推力、水导轴承与压油系统汽轮机油送检合格;
9、 2号机转子中心体补气管加装蝶阀改造完成;
10、2号机工作密封处理不彻底,密封在停机状态不能下沉实现封水(现采取停机时投入检修密封进行封水的临时应急措施),需另行安排处理;
11、水导瓦温断线处理完成,但水导瓦温不均匀,另下导瓦温不均匀;
12、推力头及镜板翻身研磨完成; 14、压油系统油管路法兰改造完成; 15、制动柜气水分离器改造未完成; 16、常规项目检查及处理完成; 17、机组三漏检查及处理完成; 18、设备卫生清扫。
本次检修用时50天,超计划4天,基本完成主要缺陷的
消除和计划的特殊项目检修(详见如上机械检修项目完成情况)。对11#、12#、23#、24#套筒中轴套磨损情况进行了检查,未发现严重磨损;对修补处理的减压阀进行了检查,确认修补后的效果良好,并对水轮机、发电机、调速器的油、水、气管路渗漏点做了处理,检修项目基本验收合格。 对修前和修后顶盖排水泵的启停数据进行了统计,修前顶盖排水泵平均在30分钟启动一次,修后顶盖排水泵时间无变化;厂房检修井水泵运行正常;经过开机试验和运行情况分析,机组振动正常,瓦温存在不均匀现象但未超标,2号发变组各设备运行状况指标可控,机械设备健康水平较修前无明显改善,需采取一定的临时措施以确保安全运行。
遗留的问题:工作密封在停机状态不能下沉实现封水(现采取停机时投入检修密封进行封水的临时应急措施);水导、下导瓦温不均匀;推力及下导油槽16#窗渗油;制动柜气水分离器改造未完成;顶盖水位计卡涩;导叶漏水量(1.2m³/s)较修前无明显改善。
存在的问题及建议:建议针对遗留问题安排进行专项消缺;检修密封有渗漏,投入时保压维持在0.41MPa左右,能达到封水效果,且新购备品未到货,建议A修进行更换。 2.1.2.2、3号机汛前C修:
2012年3月19日到2012年4月2日###发电厂设备维修部对3#发变组进行检修,总结如下:
机组存在主要缺陷: 序 号 缺 陷 内 容 1 2 3 4 5 推力油槽5号油窗漏油 技术供水滤水器排污阀漏水 下导轴承温度元件 主变技术供水管路漏水 上下导风板固定螺栓焊疤处理 处理情况 已消除 已消除 已消除 已消除 已消除 检修前状态评估: ###发电厂3#机于2006年投产至今,2009年5月完成了一次大修。本次C修主要是对转子回路大电流接头进行检查处理,同时对平时无法停机处理的缺陷,如:推力油槽5号油窗漏油、主变技术供水自动滤水器排污阀有较为严重的漏水等缺陷进行处理。根据机组运行情况及规范要求,机组在汛前或汛后应进行机组计划性小修工作,因此安排本次3号机C修。 根据上述存在问题,制定了详细的C修项目。进行工器具准备,人员组织安排,备品备件及材料计划及采购。制定检修安全措施、组织措施和技术措施。并提前做好了检修前的各项准备工作。 此次C修工作由设备维修部负责,自2012年3月19日至2012年4月3日交付系统。 检修后状态评估: 本次检修历时15天,完成二级验收项目13项,并对发电机、水轮机、调速器的油、水、气管路渗漏点做了处理,完成全部特殊项目和常规项目的检修,且实现全部检修项目一次性验收合格。
推力5号窗渗油处理,经过探伤、补焊后注油观察,现该处已无渗漏,效果良好。
技术供水滤水器电动排污阀漏水处理,进行更换盘根,现该处已无漏水,效果良好。
对上导、推力与下导、水导等3部轴承,调速系统集油槽、进水口启闭机集油槽、以及1~5号弧门集油槽进行取样送检化验,化验结果全部合格。
本次C修还发现发电机转子磁极上下导风板固定螺栓有大量焊疤,对拆装上下导风板有很大影响,且损坏后更换非常困难,还会对转子磁轭铁片构成影响,故特对转子磁极上下导风板固定螺栓进行修磨处理,处理后改进装复工艺,取消螺帽与螺栓间螺纹处的焊接加固,保持锁片固定。
经过开机试验和运行情况分析,3号发变组各设备运行状况良好,所有缺陷全部消除,机组油、水、气漏点全部处理,且处理效果良好,设备健康水平较修前得到较大的提升。 2.2重要辅助设备
完成了厂房渗漏泵、大坝渗漏排水泵、高位水池深井泵的年度计划检修。以及顺利完成了设备的日常维护、巡视及消缺。 消缺率:
设备缺
设备缺陷
陷
陷
陷
已消缺
待消缺
年消缺率
备注
辅助设备 缺陷合计 74 74 53 53 21 21 71.6% 71.6% 3.整改落实情况 3.1、#2机停机时导叶漏水量较大(机组漏水量为1.7m³/s),在#2机检修时已做处理,但效果不明显,目前拟定在#2机大修时从导水机构整体考虑,对轴套的加工尺寸、导叶的端面、立面间隙、压紧行程等处理。 3.2、主要辅机设备状态评价问题;现已经对主要辅机设备,如压油泵、检修泵、渗漏泵、顶盖排水泵、5号支洞排水泵、大坝渗漏排水泵、大坝消防水泵等辅机设备进行了性能监测工作和设备评级工作。 3.3、机组运行历史振动、温度记录没有定期进行分析;现已针对振动及机组温度在190MW及以上负荷区域进行了年分析统计。 4.防洪度汛 4.1汛期加强设备巡检, 发现问题及时报告处理。 4.2提前作好设备物资和人力资源准备,根据水情观测和预报,随时对超标洪水进行抢险处理。 4.3根据气象预报和实际气象状况,在出现大暴雨前,班组人员及时安排人员进入生产区域,随时做好防洪抢险准备。 4.4汛前对各排水系统进行计划检修,确保安全度汛。 4.5汛前对1-5号大坝弧门进行静水试验,确保弧门动作成功率为100%。 4.主要受监督设备的运行情况 本年度主要受监督设备(包括主机、油水气系统、进水口启闭机以及调速器系统)的运行情况良好,无重大缺陷及安全隐患。 5.设备当前主要存在的问题
5.1、#3机技术供水滤水器排污阀漏水比较严重。目前备品都已到货,准备在今年11月底的#3机小修时彻底处理。
5.2、#3机技术供水管路由于法兰质量问题以及管路振动较大,现已出现裂纹,目前备品都已到货,准备在今年11月底的#3机小修时彻底处理。处理方法与#2机相同。
5.3、#2机进水口工作门旋转编码器有渗油现象,准备在明年#2机大修时彻底处理。
5.4、#2机停机时导叶漏水量偏大,准备在#2机大修时从导水机构整体考虑,对轴套的加工尺寸、导叶的端面、立面间隙、压紧行程等进行处理。
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