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车轮断裂原因分析

2020-04-19 来源:爱go旅游网
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车轮断裂原因分析

作者:王升 李金全

来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2014年第11期

摘要:通过无损探伤检测、化学成分检测、扫描电镜和金相分析等方法对车轮断裂原因进行了失效分析. 结果表明,由于车轮存在内部气泡缺陷,且车轮材料韧性很差,当锻造或正火处理冷却速度过快时,在缺陷部位形成应力集中,产生开裂源。 关键词:车轮 失效分析 缺陷 0 引言

某钢厂生产的Φ600mm车轮在运输过程中发生开裂,该车轮材质为65#钢,制造工艺为锻造—正火—机加—车轮踏面喷水淬火。为了寻找车轮开裂的原因,我们从宏观和微观断口形貌、材料金相组织及成分等方面对其失效原因进行了分析。 1 宏观检测

开裂车轮断口样品宏观形貌如图1所示。断裂沿车轮径向扩展,断裂部位无宏观塑性变形。图中上表面均为断面。 ■ 图1

2 无损探伤检测

用PXUT-350B+超声波探伤仪,B4S-N 探头对送检样品进行了超声波检测,检测结果为:在样品中间部位(车轮壁厚心部位置)深约45~70mm之间发现最大当量为Φ4 左右的单个不连续缺陷。 3 化学成分检测

化学成分检测结果如表1所示,符合GB/T 699-1999 标准中65#钢的成分规定。 表1 化学成分分析结果 ■

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4 力学性能检测

在非缺陷区截取了拉伸和冲击试样,所得力学性能检测结果如表2所示。检测结果显示,车轮样品抗拉强度及延伸率符合技术条件要求;冲击吸收功(AKU)很低,说明材料韧性很差(冲击试验样品断口边缘无宏观塑性变形)。踏板表面硬度平均值为36.3HRC,心部位置硬度平均值为37.7HRC,符合技术条件(HRC:33.1~41.8)要求。 表2 力学性能检测结果与技术条件比对表 ■

5 断口检测

断口宏观形貌如图2所示。用日立S-3400N 型扫描电镜对断裂源区微观形貌进行了检测,结果如图3~7所示。宏观小亮面位置未显示断面特征(见图3~7),是锻造变形后的气泡缺陷表面[1]。 6 金相检测 6.1 取样

低倍组织检测样品在缺陷区域截取,金相组织检测样品取自硬度检测样品。 6.2 低倍组织检测

低倍组织检测结果如图8所示,依据GB/T1979-

2001标准评定,存在内部气泡缺陷,与断口微观检测结果吻合。 ■

图8 低倍组织 ×1 6.3 金相组织检测

金相组织检测结果如图所示。依据GB/T 10561-

2005标准评定,非金属夹杂物检测结果:A1.0e,B0.5,C0,D1.5e。表层组织细密,为细珠光体+少量铁素体,不是淬火组织;心部组织为细珠光体+少量铁素体[2]。 7 检测结果分析

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7.1 断裂车轮化学成分符合技术条件规定;力学性能检测结果中冲击吸收功很低,说明车轮材料韧性很差。

7.2 超声波探伤检测发现送检样品心部位置存在当量为Φ4 左右的单个不连续缺陷。经对该部位进行低倍组织检测发现,该部位存在小裂纹状内部气泡缺陷。内部气泡缺陷的存在割裂了基体组织,易在车轮锻造及正火过程中,特别是热处理残余应力较大时,产生应力集中,引发开裂[3]。

7.3 车轮金相组织踏面表层及心部组织均为细珠光体+少量铁素体,说明车轮在锻造或正火处理时的冷却速度较快,导致了材料强度和脆性的增大。踏面硬度虽符合技术条件要求,但其组织不是淬火组织。 8 结论

由于车轮存在内部气泡缺陷,且车轮材料韧性很差,当锻造或正火处理冷却速度过快时(产生较大残余应力),在缺陷部位形成应力集中,产生开裂源。当裂纹扩展超过车轮外层材料强度时,导致车轮瞬时脆性断裂。 参考文献:

[1]亨利G,豪斯特曼D.宏观断口学及显微断口学[M].北京:机械工业出版社,1990:46-59.

[2]上海市机械制造工艺研究所.金相分析技术[M].上海:上海科学技术文献出版社,1987:227-237.

[3]王仁智,吴培远.疲劳失效分析[M].北京:机械工业出版社,1987:77.

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